關(guān)于燒結(jié)機(jī)裝料設(shè)施的改進(jìn)
返礦運輸線上未安設(shè)換向閘門,而是在集料皮帶運輸機(jī)的流料口內(nèi)安裝擺式漏斗,這些漏斗懸吊于活節(jié)上,活節(jié)容易移動并固定于必要的位置。在這種情況下隨著體力勞動量的減少,水泥球磨機(jī)由一條運輸線向另一條運輸線的轉(zhuǎn)換也隨之簡化,金屬結(jié)構(gòu)量也有所減少。
按照工藝流程,燒結(jié)混合料從礦槽出來進(jìn)入圓筒混合機(jī)去潤濕、混合及造球(應(yīng)當(dāng)指出,一段混合可以認(rèn)為是設(shè)計的缺點)。通過混合機(jī)的卸礦漏斗,混合料給入中間礦槽。然后,用筒式給料機(jī)(或振動給料機(jī))通過裝料溜槽將混合料鋪在燒結(jié)機(jī)臺車上。混合料給料系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)是圓筒混合機(jī)的裝料和卸料溜嘴。溜嘴橫斷面不足,盡管安設(shè)了電振器,仍發(fā)生堵塞現(xiàn)象。此外,由于頻繁的接通電振器,可能使襯板破裂。為了及時清理溜嘴,圓筒混合機(jī)工人不得不付出大量勞動。陶粒生產(chǎn)線為消除上述缺點,將溜嘴加大了。例如,溜嘴擴(kuò)大5 倍后就沒有必要再使用電振器了。
燒結(jié)機(jī)上面的中間礦槽用鋼板制成,用 錳鋼作襯板,由于摩擦及銹蝕作用很快就磨損了(使用6 個月)。礦槽壁由于掛料而增厚,致使有效容積減小。擴(kuò)大中間礦槽的容積,加設(shè)氣動振動器,鄭州紅星機(jī)械廠采用厚 毫米的鑄石作槽壁內(nèi)襯等措施使礦槽壽命增加(到年)。結(jié)果,燒結(jié)機(jī)就有了穩(wěn)定的混合料備用量,保證了筒式給料器(振動給料器)供料均勻,減少了清理礦槽用的勞動量。